Miljøvenlig laveffektbrændeovn med høj nyttevirkning Rapport for fase 21. Resumé 1. ResuméDet er muligt ved én påfyring på 20 timer at opnå et forbrændingsresultat på 2840 ppm CO13%O2 ved en indfyret effekt på 3,3 kW og et tab på 12,8% svarende til en afgivet effekt på 2,9 kW. Resultatet er opnået ved fastholdt primærluft og med sekundærluft styret efter træk, idet en styring af primærluften efter røggassernes temperatur øgede problemerne med at opnå til strækkelig luftmængde til gasafbrænding. Ved et enkelt forsøg med træpiller er det lykkedes alene med primærluft uden sekundærluft at opnå et forbrændingsresultat på 2528 ppm CO13%O2 og et tab på 21,9% ved en indfyret effekt på ca. 2,8 svarende til en afgivet effekt på 2,2 kW. Det almindelige brændkammer kan benyt tes efter en simpel indbygning. 1.1 Opgaver i resten af fase 2/fase 3:
2. Fortsatte forsøg med forsøgsovnen/brændkammeret benyttet i fase 12.1. Beskrivelse af forsøgsovnen benyttet i fase 1:Magasin Brændemagasinets indvendige, isolerede mål er 250 x 350 x 620 mm (længde x bredde x høj de). Højden var ved en fejl anført til at være 350 mm i rapporten for fase 1. Magasinets vægge består af en relativ hård ildfast Skamol-plade, 25 mm tyk, isoleret med en blød Kerenab-plade, 25 mm tyk (figur 1, se også figur 2 og 3). Figur 1: Skitse af forsøgsovn Primærlufttilsætning To primærluftdyser er anbragt i magasinets langvæg med centerlinie ca. 50 mm over bunden og med ca. 200 mm indbyrdes afstand og mundingerne trukket ca. 100 mm tilbage fra maga sinets indervæg, 50 mm fra ydervæggen. Gasafgang fra magasin Gasserne forlader magasinet gennem en åbning i langvæggen. Åbningens nederste kant er hævet 25 mm over bunden. Åbningen er 250 mm bred og 50 mm høj ved siderne af åbningen, spidsende op til 75 mm på midten. Spidsningen er for at hjælpe på gasblandingen ved lav ind fyret effekt. Sekundærlufttilsætning Sekundærluft tilsættes gennem en dyse med vandret centerlinie 100 mm over primærluftdy- sernes centerlinie. Gasforbrændingskammeret fortsætter 250 mm over sekundærdysens cen terlinie. Gasforbrænding Gasvejens tværsnit er snævret sammen til ca. 40 cm2 , ca. 60 x 70 mm, og drejet op i lodret. Konvektionsdel De udbrændte gasser føres i en uisoleret jernkanal til brændemagasinets bagside, hvor de mø des i en røgkasse tilsluttet et lodret røgrør. Primærluftkanalerne er forsynet med glasdæksel, så man kan se ind i brændemagasinet gennem dyserne. Sekundærdysen er ligeledes forsynet med glasdæksel, så gasflammerne kan ses. Gasforbrændingskammeret er forsynet med en rude i forvæggen. Luftdyserne er udført af 18-8 stål med tilnærmet "klokkeformet" indløb. 2.2 Ombygning af brændkammeret i fase 2Magasinet Magasinet har i nogle af forsøgene været reduceret 50 mm i længden, således at længde x bredde x højde har været 200 x 350 x 620 mm. Primærlufttilsætningen I efteråret 1995 blev de to primærluftdyser udskiftet med to koniske dyser med variabel lys ning, maksimalt 25 mm, fra fase 1 i lavbrandprojektet fra 1992. Skueglassene er fjernet, men man kan se skråt ind gennem dyserne. Primærluftdyserne er påbygget en temperaturstyring. Gasafgang fra magasin Gasafgangsåbningen fra magasinet er ved en midtersprosse opdelt i én afgangsåbning pr. pri mærdyse, i de sidste forsøg er hver åbning 70 x 70 mm. Sekundærlufttilsætning I efteråret 1995 er sekundærluftdysen udskiftet med en konisk dyse med variabel lysning, maksimalt 25 mm, fra fase 1 i lavbrandprojektet fra 1992. Skueglasset er fjernet, men man kan se skråt ind gennem dysen. Gasforbrænding Gasvejens tværsnit er udvidet ad flere gange og har i de sidste forsøg været 75 cm2. Konvektionsdel Der er ikke udført ændringer af konvektionsdelen. 3. Gennemførte forsøgsrækkerI perioden fra den 2. november 1995 til den 27. februar 1996 er udført i alt 15 forsøg. For søgsomstændighederne fremgår af tabellen side 9. Resultaterne fremgår af tabellen side 10. Tegning af ovn og angivelse af målepunkter findes side 11. 3.1 Forsøg med styring af primærluft efter røgtemperaturIndledende forsøg I de første 4 forsøg blev temperaturstyring, måleudstyr og datalogger afprøvet. Det var ikke muligt at tænde ovnen uden voldsomme gasforpufninger med flammer ud af luftdyserne, hvorfor indsnævringen i røgvejen mellem primærdyser og sekundærdyse blev fjernet efter 3. forsøg. Indsnævringen blev etableret i maj 1995 i et forsøg på at sikre en god gasblanding in den sekundærtilførslen, men viste sig altså uheldig og i øvrigt unødvendig for gasblandingen. Ændring af gasafgang fra magasin For at forbedre blandingen mellem primærluft og brændende gasser blev der efter forsøg 4 monteret en 70 mm bred midtersprosse i porten fra brændemagasinet (område A på figur 1, side 3), således at der opstod en port 50 x 90 mm pr. dyse. Efter forsøg 9 blev portene fra brændemagasinet ændret til 2 stk. 70 x 70 mm huller for at forhindre primærluften i at nå ind til brændslet ved situationer med kraftig gasudvikling. Ændring af gasforbrændingskanalen Efter forsøg 11 blev åbningen mellem primærdyser og sekundærdyse (område B på figur 1, side 3) øget til 35 x 140 mm, og gasforbrændingsskakten (område C på figur 1, side 3) blev øget med 50 mm i bredden for at nedsætte trykfaldet. Temperaturstyring Fra forsøg 3 til 11 blev forskellige reguleringshastigheder afprøvet. Også forskellige maks. og min. stop for primærluft. Forsøg 8 og 10 udviste pæn forbrænding med CO13%O2 på henholdsvis 2450 ppm og 2120 ppm, men ved indfyrede effekter på 5,6 kW og 3,9 kW. Alle forsøg, også de gode, viste en voldsom stigning i CO-værdier ca. 1 time efter påfyring. Stigningerne var ledsaget af stigning i røgtemperatur og i træk fra 7 Pa til 12 Pa og et fald i O2%. Formindskelse af primærluft- mængden syntes at øge problemet. Forsøg med fastholdt primærluft Ud fra en teori om, at de varme Skamol- og Kerenab-plader i magasinet, mængden af gløder og varmen dannet ved selve forgasningen kan forgasse store mængder træ uden lufttilførsel i lang tid, blev det besluttet at fastlåse primærluftindstillingen og at øge sekundærlufttilsætnin- gen i takt med trækforøgelsen. I forsøg 12 blev sekundærluften øget manuelt, og forsøg 13 var en kort fortsættelse med halmbriketter. Forsøg med trækstabilisator som sekundærluftspjæld I forsøg 14 var en almindelig trækstabilisator monteret som sekundærluftspjæld, og den ko niske dyse var udskiftet med et ca. 44 mm rør. Resultatet blev 2840 ppm CO13%O2 ved en ind fyret effekt på 3,3 kW og et tab på 12,8% svarende til en afgivet effekt på 2,9 kW. Resultater- ne er gengivet grafisk side 12. Forsøg med træpiller Forsøg 15 med træpiller blev gennemført uden sekundærluft med resultatet 2528 ppm CO13%O2 og et tab på 21,9% ved en indfyret effekt på ca. 2,8 svarende til en afgivet effekt på 2,2 kW. 4. SammenfatningDet er muligt ved én påfyring på 20 timer at opnå et forbrændingsresultat på 2840 ppm CO13%O2 ved en indfyret effekt på 3,3 kW og et tab på 12,8% svarende til en afgivet effekt på 2,9 kW. Resultatet er opnået ved fastholdt primærluft og med sekundærluft styret efter træk, idet en styring af primærluften efter røggassernes temperatur øgede problemerne med at opnå til strækkelig luftmængde til gasafbrænding. 5. KonstruktionskravPå grundlag af forsøgsresultaterne og iagttagelserne under forsøgene kan der opstilles en ræk ke krav til en brændeovn, der skal kunne brænde ved en indfyret effekt omkring 3 kW, og som skal kunne brænde mere end 8 timer på én påfyring:
Sekundærluftdysen udføres i to udgaver, en efter trækstabilisatorprincippet, og en hvor dysearealet kan styres af enten en temperatur i røgkanalen eller iltprocenten i røgen.
Tabel 1: Forsøgsomstændigheder
Tabel 2: Forsøgsresultater
Temperaturer oC Primærluft-spjæld - % åbning
Grafer over resultaterne fra brændeovnsforsøg, brænde: Se her
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||